Case study: Modernizacja systemu próżniowego w browarze: 80% mniej zużycia sprężonego powietrza dzięki komponentom FIPA

23 sierpnia 2025

Case study: Modernizacja systemu próżniowego w browarze: 80% mniej zużycia sprężonego powietrza dzięki komponentom FIPA

FIPA – oszczędność energii w browarze

Nowoczesna modernizacja zakładu browarniczego z wykorzystaniem komponentów FIPA pozwoliła znacząco obniżyć zużycie energii i emisję CO₂.

W istniejącym zakładzie browarniczym zmodernizowano system obsługi warstw pośrednich z dużych arkuszy kartonowych. Dzięki zastosowaniu miniaturowego wielostopniowego eżektora próżniowego FBM oraz nowych przyssawek mieszkowych wykonanych z TPU od firmy FIPA GmbH, zużycie sprężonego powietrza udało się zredukować o około 80%, przy jednoczesnej poprawie niezawodności procesu.

Efekt: znaczące oszczędności energii, niższe koszty oraz istotny wkład w ochronę klimatu.

Sytuacja wyjściowa

W zakładzie produkcyjnym wiodącego niemieckiego browaru, duże arkusze kartonu o wymiarach 1,5 m x 1,5 m są przetwarzane jako warstwy pośrednie. Poprzedni system próżniowy składał się z ejektora oraz dziewięciu przyssawek konkurencyjnej firmy. System ten charakteryzował się bardzo dużym zużyciem sprężonego powietrza i wykazywał potencjał do poprawy efektywności energetycznej oraz niezawodności procesu.

Modernizacja systemu próżniowego - szybko i bez przestojów

Celem browaru była modernizacja istniejącego systemu z zastosowaniem nowoczesnego, energooszczędnego rozwiązania próżniowego, bez konieczności kosztownych modyfikacji mechanicznych.

Wybór padł na eżektor wielostopniowy, MINI, serii FBM , który charakteryzuje się kompaktową, lekką konstrukcją. Urządzenie zużywa jedynie 70 litrów sprężonego powietrza na minutę przy wydajności zasysania wynoszącej 141 litrów na minutę.

Jednocześnie zastosowano przyssawki mieszkowe TPU – wykonane z odpornego na ścieranie termoplastycznego poliuretanu. Dzięki dużej aktywnej powierzchni ssącej zapewniają one wysoką siłę przyssania i szczelność przy pobieraniu oraz odkładaniu dużych kartonowych pudeł.

Cała modernizacja została przeprowadzona w trakcie trwającej produkcji i zakończyła się w bardzo krótkim czasie - bez konieczności zatrzymywania linii.

„Efekt wdrożenia przerósł oczekiwania. Zmiany nie tylko przyniosły oszczędności, ale też usprawniły cały proces.”

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu eżektora wielostopniowego FBM, browar zredukował zużycie sprężonego powietrza o około 80%. Przy 100 dniach produkcyjnych w roku przekłada się to na roczne oszczędności rzędu niemal 16 000 euro.

Dodatkowo firma oszczędza około 87 000 kWh energii elektrycznej, co oznacza uniknięcie emisji blisko 35 ton CO2.

Połączenie eżektora FBM z przyssawkami mieszkowymi TPU doskonale pokazuje, jak ekonomicznie i zrównoważenie można zoptymalizować istniejące systemy.

Ze względu na przekonujące wyniki, rozwiązanie retrofitowe jest obecnie wdrażane również w innych zakładach produkcyjnych browaru. Technologia próżniowa FIPA to nie tylko zauważalne oszczędności kosztów, ale też większa niezawodność procesów w codziennej pracy.

Efekty wdrożenia:

  • 80% mniej zużytego sprężonego powietrza
  • 16 000 € oszczędności rocznie
  • 87 000 kWh mniej zużytej energii
  • 35 ton mniej emisji CO₂

Rezultat wdrożenia

  • ✔️ Oszczędności na wszystkich poziomach: 80% mniej sprężonego powietrza, 16 000 € rocznie mniej kosztów energii, 87 000 kWh mniej zużycia prądu i redukcja emisji CO2 o 35 ton rocznie.
  • ✔️ Większa niezawodność procesu przy obsłudze przekładek kartonowych.
  • ✔️ Mniej czynności serwisowych i przestojów.
  • ✔️ Szybka integracja bez potrzeby rozległych modernizacji mechanicznych.

Masz podobne wyzwanie w swojej firmie? Zobacz, co możemy zaproponować!

Przycisk kontaktowy